霍林郭勒地基沉降注浆加固施工已于2022更新
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注浆封水工程实例1990年,开滦东欢坨矿一号井-370m建设运输主巷道,当掘进120m时,左邦下部出现一个溶洞,高80cm,泄水量180m3,min,泄水压力3(8MPa,水质中性,清晰涌流。经在井外800m观察地下水位并内投入高孟酸钾药剂后3分钟,井下泄水颜色变为,由此证明泄涌水是第四含水层水源,因工程把含水层切开一个溶洞而泄涌不止。
在泄涌水条件下用BR固管技术固结孔口管成功,立即安装注浆设备,三个小时后,用水玻璃水泥浆双泵注浆,水灰比0(6:1。当注入22m3浆时,泄涌水变为浑浊状。经检测水中含水泥粒子18,,出水量没减少。在井下水泵池中,已沉淀了一层水泥粒子,并把一台水泵毁坏。当时已凌晨两点,矿务局负责注浆总工马景成专家连夜下并检查注浆质量,见现场情况经研究后,改用BR——CA型浆封水注浆。
水灰比0(6:l,单泵作业注入20m3时,泄水由浑浊变为清晰,再注入30m3,外泄水量减少。经检验水中含水泥粒子由原18,减少为2(6,,泵压有了不太稳定的起伏。立即改变水灰比,0(8:l注入了14m3,泵压稳定上升。封水达到了明显效果,停住待检。
第二天中午10时,注浆间隔约8小时,钻孔检测更注浆,无泄水。仅注入0(8m3浆液,泵压达到6(8MPa终孔,封水。封治泄水180m3,min的水害,用BR—CA型浆液86(8m3,作业三个班次,完成了封水任务,首创低量注入高效封水记录。
部领导带十六名专家下井检水质量。当开挖5m巷道时,采集到了注浆含水裂隙封填密实的标本近30块。其中有一块30cm大的石灰石,中间有一个点呈放射性的含水裂隙,由中心点向岩边发展为六条裂隙,细的裂隙0(05mm,粗的裂隙3cm,受幅射震动后,块石中仍有呈青色填充密实,粘结牢固的BR作,摆到了煤炭部陈列室。在孟加拉,前苏联,贝宁。当天下午摩洛哥地下封水工程注浆施工中采用了本技术。开滦局把封水效果上报煤炭部调度指挥中心。第三天。
C型系列浆材,是根据水泥基而研制的,配制浆液水泥水化过程中,BR浆在质量上有所创新,原水泥浆均是粒子漂浮状,而BR水化物却成为链状粘结的悬浮状,输浆承压时,加大反应生成物,当浆液到达受注点能有良好的触变可灌性,在含水层动态水环境中能按时,水中稀释率小于3,,体与裂隙岩体的粘结力大于4MPa,而0(5mm的微细含水裂隙,能获得密实填充。本技术定为煤炭部定点抢险封水专项综合技术。到目前已普及率达85。BR已在全国煤矿建设中封治水害成为个推广的成果。
BR体比重大于110,,提高了抗折强度,抗压强度,24h提高100。凝胶时间范围:50s一810min,可供工程需要选择。抗渗大于S30,耐腐蚀,BR体无钠离子析出物质,这一点对于性封治水害。则是十分有利的。本浆封水质量,解决了其它浆材施工后在短期内复出迟到水的通病,可节约大量人力,物力。